齐国雨:挤压后喷硫酸脲工艺是一种高效的无机肥料升级技术
1、挤压后喷硫酸脲工艺简介
(1) 工艺简述:挤压造粒后,将硫酸脲料浆喷涂到挤压颗粒表面,经正常复合肥生产工序,最终形成挤压喷浆肥料产品。
(2) 工艺流程:控量筛分后喷浆工艺主流程:原料处理→挤压→控量筛分→喷硫酸脲料浆→烘干→冷却→筛分→包膜→成品包装。
2、核心设备:对辊挤压造粒机、硫酸脲专用设备
3、生产过程中的操作控制
(1)温度控制:生产过程中,温控以稳定为主。(2)结晶堵塞的预防与处理:该项目需要采取多种方法和角度进行防堵和防结晶。(3)对辊挤压造粒控制:正常操作即可。(4)硫酸脲二次喷浆造粒控制:硫酸脲料浆精准计量后与挤压颗粒共同送入滚筒造粒机,在蒸汽提供的湿度和温度作用下进行二次造粒。
4、挤压后喷硫酸脲工艺技术的先进性
(1)产量方面:提产20%左右。(2)成本方面:与目前主流工艺相比,生产成本降低50—300元/吨左右。分析如下:①配方优化:去掉无养分填料,多用低单价氮源替代高单价氮源;可用低粘度低价位磷源;大幅降低造粒辅料用量,甚至弃用。②系统能耗大幅降低。③转产变易。④硫酸脲装置节能效果好,溶解尿素形成硫酸脲液体无需蒸汽,完全依靠反应热。⑤产量提高,摊薄产品的生产成本。(3)生产品种:基本覆盖市场尿基肥品种。(4)表面圆润度提高:产品颗粒表面会变得更加圆润、光滑。(5)颗粒与强度:高于普通挤压造粒产品的颗粒强度。(6)防结块性能:硫酸脲喷浆挤压产品水分含量低、颗粒强度和圆润度大幅提高,挤压颗粒毛刺减少、表面的润化和浆化降低了颗粒间粉化、潮解、粘接、架桥结块的几率,产品防结性能大大改善。(7)转产便利性好:转产灵活、废料少。(8)能耗低:挤压后喷硫酸脲新工艺相对滚筒、高塔主流工艺,造粒蒸汽用量降低80%;烘干系统能耗降低70%;由于挤压硫脲工艺系统返料量降低至少50%,因此造粒回路系统整体电耗降低30%左右。(9)可生产满足HG/T 5516-2009含硫酸脲复合肥料行业标准的肥料。(10) 挤压嫁接硫酸脲项目建设可行性高:①嫁接:原滚筒线或挤压线旁嫁接、增设硫酸脲装置。②新建工厂:直接进行新工艺生产线建设。
该项目生产成本低、节能、安全、环保、品种覆盖广、颗粒质量好、储存性能佳、工厂产品产销优化、对新建项目友好、更利于工厂已有滚筒装置嫁接改造,是一种高效的无机肥料升级技术。
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